中石油大港石化完成20項技改技措項目
中石油大港石化完成20項技改技措項目

文章來源:中國石油天然氣集團公司 發布時間:2014-07-11
7月7日,中石油大港石化公司重整分子篩流程改造完成,破解了開工初期辛烷值低的難題,辛烷值由改造前的93.7提高到現在的94.7,日創效可達8萬元。
近年來,大港石化把技術創新作為建設質量效益型企業的重要手段,圍繞生產瓶頸、質量升級、節能降耗等開展技改技措攻關。據統計,2013年技術攻關項目為公司增加效益4.5億元,比2012年利潤總額增長9億元,技術創新對效益增長的貢獻率達50%。
今年,大港石化準備實施29項技改技措項目。4月和5月,這個公司抓住裝置檢修契機,完成催化裂化及氣分、MTBE裝置節能改造、汽油加氫脫硫裝置能量優化和循環水系統優化等20項技改技措項目。經過近一段時期的運行顯示,這些項目都達到了改造的預期效果。其中,循環水系統通過優化改造將氣分、MTBE、汽油加氫、空分和氣柜等裝置改為一循環水場供水,停運二循環水場,預計年節約新鮮水16.8萬噸,節電1020萬千瓦時,新增除鹽水16.8萬噸。由于停用一座循環水場,每年可節約運行費用630萬元。余下的9個項目等待條件成熟時陸續實施。
由于投產16年的年140萬噸催化裂化裝置產品結構不合理,低效產品干氣焦炭產率高,高效產品輕質油以及丙烯收率低。為提高經濟效益,這個公司采用CRC技術對催化裝置進行改造,項目投資成本為2299萬元,投用3個月就能收回成本。催化裂化裝置CRC技術改造成為集團公司煉化板塊首例此類技術改造。
過去,大港石化公司冬季蒸汽缺口較大,要靠鍋爐來生產蒸汽,而蒸汽伴熱利用率僅為35%。由于蒸汽伴熱溫度高,容易對管線形成氣蝕, 易使管線產生跑冒滴漏現象。一方面,高溫凝結水回收困難,若直接排放,會造成水資源的浪費;另一方面,常減壓及加氫裂化裝置的低溫熱沒有得到有效利用。針對這種現象,這個公司轉變思路,加強低溫熱利用。但是,這項技術改造起初卻引起很多人的質疑。質疑的人認為,蒸汽伴熱技術可靠成熟,熱水伴熱易造成冬季管道凍凝發生。針對這種質疑,公司采取試點驗證的方法,逐步展開低溫熱利用改造。在第一批改造管道取得良好效果后,公司利用兩年時間,實現了全公司生產和辦公系統的熱水伴熱。目前,熱水伴熱未發生一起凍凝或泄漏事件,年節約蒸汽16萬噸,節本增效3200萬元。
技術創新無止境。今年,大港石化公司通過開展工藝技術攻關,實施加氫裂化換劑改造,裝置柴油收率由75%提升到82%,為公司柴油全部達到國Ⅲ標準發揮了關鍵作用。同時,通過優化延遲焦化裝置分餾系統換熱流程,不僅降低了裝置能耗,而且不合格產品明顯減少,全年可創效5800萬元。由于技術創新措施落實有力,大港石化公司成品油升級順利,企業競爭力明顯提升。