中石化金陵石化分公司優(yōu)化生產結構 節(jié)省燃油
中石化金陵石化分公司優(yōu)化生產結構 節(jié)省燃油

文章來源:中國石油化工集團公司 發(fā)布時間:2006-04-03
中石化金陵石化分公司優(yōu)化生產結構 節(jié)省燃油
近日,金陵石化公司對照先進找差距,優(yōu)化生產耗能結構,在加強裝置持續(xù)安全運行的基礎上,果斷停開煉油制氫、空分等一批能耗大的裝置,3月份,該公司裝置用燃油僅為2900余噸,比上月下降了3000余噸,降幅超過50%%,單月節(jié)省燃油費用達750萬元。僅此一項,該公司全年便可節(jié)省生產成本8000萬元左右。
去年,金陵石化公司陸續(xù)完成了加工含硫原油總體改造、電力供給“自發(fā)自用”改造和化肥裝置原料路線“煤代油”改造等工程,生產需要的電、蒸汽、氫氣、氮氣等供應有了基本保證,但是同時也造成了部分產能浪費。
如何優(yōu)化運行,節(jié)約資源?金陵石化公司經過研究,決定加強各制能設施的安穩(wěn)長優(yōu)運行,加速各類應急預案的制定與演練,實現對裝置能耗的實時監(jiān)控,確保在突發(fā)事件下能源實現安全供應。同時,生產計劃部門統(tǒng)一牽頭組織能耗平衡優(yōu)化。在煉油生產的中壓蒸汽供應上,充分發(fā)揮現有鍋爐的產能,停止途耗大的熱電裝置中壓蒸汽管道供應;在氫、氮氣供應上,充分利用化肥裝置“煤代油”改造后的生產能力和成本優(yōu)勢,停開了兩套煉油制氫裝置和空分裝置、焦化壓縮機等耗能設備。他們還千方百計將煉油生產中產生的可燃干氣吃干榨凈。據測算,該公司各類能耗優(yōu)化平衡后,每月可節(jié)約中壓蒸汽2萬余噸,減少氮氣生產近千噸,減少氫氣生產5000余噸,實現了干氣的“零排放”,加上停開裝置減少人工費用和減少的物耗,每月可減少成本近千萬元。