攀鋼推行JLG常態化管理促噸鋼廢次品創新低
攀鋼推行JLG常態化管理促噸鋼廢次品創新低

文章來源:攀枝花鋼鐵(集團)公司 發布時間:2008-04-29
從2000年開始,攀鋼新鋼釩公司在鋼軋系統持續開展降廢減損工作,推行JLG(精細化、量化、增加執行剛度)常態化管理,不斷完善管控措施,促進噸鋼綜合廢次品量逐年大幅度降低,2007年達到最低的14.65公斤。今年3月份,該公司噸鋼綜合廢次品量下降到12.78公斤,低于控制指標3.72公斤,創歷史最好水平。
今年一季度,新鋼釩公司面臨原燃料資源、電力嚴重緊缺的局面,給質量管理和降廢減損工作帶來了較大困難,該公司結合生產實際,將質量績效考核指標層層分解落實到相關部門和單位,并將質量指標寫入經濟責任制、專業考核實施細則等,加強生產節奏和廢次品控制,全方位落實質量工作。
一是加大科技攻關力度。加強與鋼研院等科研單位緊密聯系與協調,加強對影響質量的主要問題、主要缺陷進行聯合科技攻關。3月份,該公司33項質量改進項目均取得了不同程度的進展,重要產品、重要工序的質量穩定受控。
二是優化工藝技術和操作參數。進一步細化、量化主流程工藝技術和操作控制參數,縮小操作參數的波動空間,減少現場工人操作的隨意性。如為適應E2R2軋機改造后軋制工藝的變化,充分發揮E2R2強力粗軋機的能力,對P510L、Q235等重點品種開展了3輪熱軋加熱工藝優化試驗。
三是建立質量異常快速反饋機制。一旦發現質量異常,要求各單位及有關人員都要以較強的質量敏感性及時發現、整改,從而避免批量性質量事故;利用用戶服務中心信息平臺,及時收集用戶反饋情況,強化實物質量改進,如針對用戶反映的連退產品沖壓回彈問題,公司進行了系統質量改進,用戶對改進后的產品質量表示相當滿意。