今年以來,寶鋼股份通過降低工序能耗,提高能源加工轉換效率,降低能源使用成本等,有效促進了能源成本改善。1至11月,寶鋼股份實現能源成本改善效益9.7億元,提前完成全年目標。
今年是寶鋼完成“十一五”節能目標的最后一年。為確保完成“十一五”節能目標,寶鋼股份繼續以能源成本改善活動為抓手,不斷完善能源成本管理制度,確定能源成本改善目標,并進一步完善成本改善統計方式,通過層層分解,確保年度目標責任到人,落實到位。
各單元結合自身實際,以降低工序能耗、提高能源加工轉換效率、降低能源使用成本等為重點,積極落實能源成本改善行動。寶鋼股份總部克服外購能源價格和新增用能設備等因素的影響,積極開展降低能源成本工作。在冶煉區域,以高爐爐況穩定為前提,提高高爐煤比與余能回收水平,降低冶煉區域能耗。在軋鋼區域,以推行集中軋制為抓手,降低燃耗與電耗,如在1580熱軋3號加熱爐實行全天候熱送熱裝,大大降低了熱軋工序能耗。冷軋廠充分利用市場形勢,擴大機組產能規模,細化機組能源消耗使用管理制度,提升機組單位能耗水平。羅涇區域結合管理整合和績效提升,推進能介平衡管理,提高能介利用水平,CRG回收大幅提高,大能源系統效益逾3700萬元。寶鋼股份總部還通過開展“強化能源管控,降低能源成本”勞動競賽等措施,前11個月,降低能源成本5.1億元,完成年度目標的116%。
不銹鋼事業部通過全方位、全過程能源成本管理,抓住36個能源成本關鍵點,促進工序能源成本改善。其中,燒結工序以煤代焦效果突出,煤比較去年提高了13.96千克每噸,而焦比下降了12.83千克每噸。燒結工序加強1號燒結余熱回收循環風機維護,保持高作業率,提高燒結余熱蒸汽回收水平,1號燒結蒸汽回收水平目前累計為81.79千克每噸,較去年提高了33.37千克每噸。燒結工序能源成本較去年下降3.1元每噸。
特鋼事業部通過提升產能規模,降低噸鋼綜合能耗;依托節能項目,實現節能降耗;采取有力措施,降低工序能耗等方法,使前11個月的噸鋼綜合能耗較去年降低142千克標煤,實現節能12.3萬噸,降本1.24億元。
梅鋼公司積極開展全系統運行優化和成本改善活動,并以寶鋼股份直屬廠部為標桿,開展工序能源成本對標工作。通過推進能效項目,加強團隊協同,抓好節能項目建設與投運,加強能源消耗日管控等措施,1至11月,實現能源成本改善2.35億元,完成年度目標的157%。
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