文章來源:上海寶鋼集團公司 發布時間:2004-09-13
寶鋼股份電爐生產實現歷史性突破
寶鋼股份電爐生產傳佳音,8月份,經過煉鋼廠員工的努力,電爐單元月產合格方、圓坯8.87萬噸,超額完成合同計劃。從去年9月份開始,電爐單元產量已連續12個月超額完成計劃指標,平均月產合格坯9萬噸,累計達107.7萬噸,為設計產能的112.2%,實現了電爐生產的歷史性突破。
寶鋼股份電爐單元1997年正式投產,2000年9月產能首次實現月達標,隨后兩年又分別創下年達標和年產能突破100萬噸的佳績。但由于種種原因,電爐生產在穩定性、事故控制、品種質量等方面波動較大,去年上半年僅有一個月完成產能計劃。針對電爐生產存在的問題,煉鋼廠于去年下半年成立了由廠領導掛帥的電爐工作推進組,提出了“加強管理、提升產能、改進質量、改善形象”的目標,定期召開專題會議,發動生產、技術、設備等各方力量為電爐生產擺脫困境出謀劃策、提供支撐。
去年下半年以來,煉鋼廠以基礎管理機制創新推進電爐生產。本著“優化管理、持續改進、精益運營”的方針,他們在電爐單元推行日生產計劃目標管理、鋼種目標成本管理等一系列舉措,完善作業規程,強化標準化作業。圍繞物流均衡,煉鋼廠要求每個班嚴格執行生產計劃,樹立每個崗位員工的目標意識;將消耗指標細化到鋼種,按照目標和節點推進。去年9月份以來,不僅使日產量趨于平穩,今年前8個月還完成寶鋼股份績效考核成本指標,降低消耗創效達800多萬元。同時,煉鋼廠以創建高效生產團隊為抓手,歸并了橫向作業區,促進資源優化配置;建立了一套集中站隊式的交接班模式,使團隊精神充分體現,員工工作狀態進一步改善。
煉鋼廠注重維護設備穩定,電爐設備車間在推進設備消缺的同時,確定并實施了電爐日修管理制度和作業方式,加強設備的日常點檢。尤其是對生產中出現的設備問題,通過持續改進和功能完善,加強設備監控和維護,不斷提高設備穩定運行率。煉鋼廠還發動全體員工對影響生產的設備問題進行攻關,層層落實責任,攻克了供電系統、電極系統等200多個影響設備的瓶頸問題。今年以來,設備故障停機時間同比下降了58.8%。
在提高電爐產能的同時,煉鋼廠在提高產品質量下功夫,將精益運營融入產品質量管理,重點進行鑄坯夾渣控制、水冷爐壁漏水等一系列質量攻關,定期組織操作人員進行培訓和經驗交流,把好質量控制關,在鋼簾線質量、減少漏鋼等方面取得實質性進展,漏鋼次數下降了50%以上。通過工藝改進,鋼簾線用鋼平均月產達2000噸,產品質量穩步提高,形成向米其林等鋼簾線用戶穩定供貨能力。此外,通過電爐連鑄生產原本由模鑄生產的一些鋼種,如彈簧鋼、冷鐓鋼、中合金管等,為進一步拓展品種規模奠定了基礎。