寶鋼股份三號熱鍍鋅機組投產四個月實現月達標
寶鋼股份三號熱鍍鋅機組投產四個月實現月達標

文章來源:上海寶鋼集團公司 發布時間:2004-11-05
寶鋼股份三號熱鍍鋅機組投產四個月實現月達標
寶鋼股份冷軋廠三號熱鍍鋅機組投產四個月實現月產達標,創造了全球同類機組月產達標最快記錄。9月16日至10月15日,三號熱鍍鋅機組共完成產量1.77萬噸,超過設計產能,鍍鋁鋅產品已開始出口。
三號熱鍍鋅機組是由寶鋼自主開發、自主建設、自主調試的第一條連續化生產主作業線,也是寶鋼第一條生產鍍鋁鋅合金鍍層的冷軋成品機組。該機組自今年6月16日進入熱負荷試車以后,面臨著沒有現成的一貫制技術標準和產品質量標準、設備運行不穩定等諸多難題。
為早日生產出合格的鍍鋁鋅產品,占領市場,實現公司價值最大化,寶鋼股份冷軋廠由廠部領導親自掛帥,開展技術攻關。在人員組織上,冷軋廠及時調整現場的人員結構和組織機構,調集骨干力量支援三號熱鍍鋅機組,并加強了員工培訓;積極宣傳、倡導“只有憑借過硬的技能、只有誠實可信,才能做好工作”的理念,充分發揮廣大員工的聰明才智,調動大家的積極性,使四個班的操作人員處處以大局為重,做到了認真工作、團結協作。在生產組織上,冷軋廠圍繞質量問題進行攻關,細化產品的鋼種結構和規格結構,積極與制造部、銷售部等保持聯系,協調各項工作,合理安排生產計劃,從規格、后處理方式等方面進行集批生產,既保證了生產的有序進行,也實現了設備效益最大化。對于關鍵的質量問題,冷軋廠與技術中心等單位密切配合,技術人員對每天的生產質量進行跟蹤,并結合工藝參數,及時查找產生質量缺陷的原因,制訂有效措施。特別是針對試車階段出現的“小凹坑”問題,冷軋廠加大攻關力度,最終順利解決了這一開工以來最大的質量缺陷。針對現場設備難點,冷軋廠與供應商寶鋼工程技術公司一起探討,大力開展攻關,解決了許多現場難題。通過不斷優化生產工藝,三號熱鍍鋅機組的生產穩定性和產品質量不斷提高,故障率明顯降低,斷帶次數明顯減少。
截至目前,寶鋼股份鍍鋁鋅產品已逐步按照企業標準向用戶穩定供貨,進入了上海巴特勒、上海美建、杭蕭鋼構等企業,受到用戶好評。