截至11月底,天津石化原油加工量突破1000萬噸,提前一個月完成生產計劃。大煉油裝置平穩運行的同時,降本增效優勢顯現,11月噸油完全費用173.94元,創今年以來新低。
天津石化每月除分析成本超出和節約的原因外,還對產品進行價格排序,在產品價格與結構、原料成本與結構、噸油完全費用等方面與資產、規模相同的先進企業對比,找出影響效益、成本的主要原因。
今年初,煉油部確定110項優化項目,通過分步實施收到較好效果。提高1000萬噸/年常減壓裝置的處理深度減少渣油產出,提高延遲焦化裝置的加工量多加工渣油,減少效益損失1000萬元。10月以來,隨著市場對柴油需求的增加,煉油裝置開足馬力增產柴油,通過提高裝置負荷做大總量,11月份增產柴油4萬噸。
回收污油、瓦斯、硫黃,回煉污泥,節約蒸汽、燃料油和電能消耗,為企業帶來了可觀效益。質量檢驗車間職工對油樣化驗后進行回收,這一做法每年可回收污油30多噸。隨著新建煉油裝置的投產運行,瓦斯燃料不足的問題日益突出,通過優化,提高了裝置和管網的安全系數,每天節約液化氣120噸,每年可降低成本2000萬元。
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