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        寶鋼副產(chǎn)煤氣利用與減排綜合技術(shù)項(xiàng)目創(chuàng)新紀(jì)實(shí)

        文章來(lái)源:寶鋼集團(tuán)有限公司  發(fā)布時(shí)間:2009-02-18

          經(jīng)過(guò)幾代寶鋼人的不懈追求,寶鋼分公司的《鋼鐵企業(yè)副產(chǎn)煤氣利用與減排綜合技術(shù)》榮獲2008年度國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng),成為國(guó)內(nèi)冶金行業(yè)首個(gè)獲此殊榮的節(jié)能減排項(xiàng)目。

          這項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)不僅解決了寶鋼分公司高爐煤氣富余的難題,緩解了“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目的“燃”“煤”之急,還因節(jié)約使用煤氣實(shí)現(xiàn)效益5.67億元……

          敢為人先,以清潔生產(chǎn)為己任

          副產(chǎn)煤氣是我國(guó)鋼鐵工業(yè)以煤為主的多元化能源結(jié)構(gòu)中的綠色因子,是寶貴的二次能源,其充分利用是推進(jìn)企業(yè)節(jié)能減排的首選。寶鋼分公司自投產(chǎn)以來(lái),始終以清潔生產(chǎn)為己任,堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展道路,以勇于嘗試、敢為人先的精神不斷向極限挑戰(zhàn),其中,尤以建成世界首臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組,充分利用富余高爐煤氣最為典型。

          上個(gè)世紀(jì)九十年代中期,高爐煤氣因熱值低很難利用,大部分只能作為廢氣燃燒后放散是世界所有鋼鐵企業(yè)面臨的難題。1996年,寶鋼三高爐投產(chǎn)后,高爐煤氣每年的放散量高達(dá)20億立方米,相當(dāng)于每年將近23萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤白白浪費(fèi),同時(shí)還造成環(huán)境污染。

          圍繞減少高爐煤氣放散和充分利用,寶鋼專業(yè)工程技術(shù)人員想盡辦法、動(dòng)足腦筋,在眾多的提案中,“建設(shè)一條專燒高爐煤氣的發(fā)電機(jī)組”最為迫切。但是,當(dāng)時(shí)世界上還沒有建設(shè)有關(guān)發(fā)電機(jī)組的先例,國(guó)外的技術(shù)尚處在實(shí)驗(yàn)階段,技術(shù)引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)極大。然而,在困難面前,寶鋼人從來(lái)不缺膽識(shí)和魄力,在論證寶鋼是否上一臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)組的關(guān)鍵時(shí)刻,以寶鋼原董事長(zhǎng)黎明為代表的高層領(lǐng)導(dǎo)果斷決策,上!黎明批示:寶鋼要盡一切可能解決高爐煤氣放散問(wèn)題,為節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境,走清潔生產(chǎn)開辟新路。

          經(jīng)過(guò)兩年艱苦卓絕的努力,1997年7月30日,裝機(jī)容量為15萬(wàn)千瓦時(shí)的寶鋼電廠0號(hào)機(jī)組——燃?xì)廨啓C(jī)并網(wǎng)發(fā)電成功,燃燒了13年之久的“天燈”(高爐煤氣放散塔)終于熄滅了,寶鋼在世界冶金和電力史上翻開了嶄新篇章。

          0號(hào)機(jī)組全部燃燒高爐煤氣,其熱電轉(zhuǎn)換效率比一流的火力發(fā)電裝置高出7個(gè)百分點(diǎn),原先放散的20億立方米高爐煤氣被轉(zhuǎn)換成70萬(wàn)噸蒸汽和10億千瓦時(shí)電量,不僅創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)了低品質(zhì)能源向高品質(zhì)能源的轉(zhuǎn)換,為寶鋼能源平衡作出了重要貢獻(xiàn)。

          0號(hào)機(jī)組投產(chǎn)后,工程技術(shù)人員又通過(guò)持續(xù)不斷的攻關(guān)和創(chuàng)新,解決了影響機(jī)組發(fā)揮最大效能的若干問(wèn)題,進(jìn)一步提高了高爐煤氣的利用效率。去年,寶鋼分公司又自主集成世界首臺(tái)大容量、全燃低熱值煤氣塔式微正壓直流鍋爐汽輪發(fā)電機(jī)組,裝機(jī)容量35萬(wàn)千瓦,在無(wú)高熱值燃料輔助的條件下可全燒低熱值高爐煤氣,其燃用高爐煤氣最大能力可達(dá)每小時(shí)100萬(wàn)立方米。該機(jī)組的建成,有效緩解了寶鋼“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目投產(chǎn)后的電力缺口,同時(shí)對(duì)進(jìn)一步提高工業(yè)煤氣綜合利用率、促進(jìn)節(jié)能減排具有重要意義。      

          開源節(jié)流,“巧婦”能為無(wú)米之炊

          低熱值煤氣有富余,高熱值煤氣卻不夠用,是寶鋼分公司煤氣利用過(guò)程中長(zhǎng)期碰到的難題。特別是近年來(lái),隨著寶鋼“十五”規(guī)劃項(xiàng)目投產(chǎn)、“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)和陸續(xù)投產(chǎn),這一問(wèn)題尤為突出。2005年,在外來(lái)氣源無(wú)法保證及時(shí)供應(yīng)的情況下,“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目面臨嚴(yán)重缺口,幾乎出現(xiàn)了“無(wú)米之炊”的窘境。為解“燃”“煤”之急,寶鋼分公司歷史上最為驚心動(dòng)魄的一場(chǎng)煤氣平衡戰(zhàn)役打響了,隨之展開的是一項(xiàng)“眼睛向內(nèi)深挖潛力,人人參與開源節(jié)流”的全員行動(dòng)。

          煤氣有缺口,就要根據(jù)生產(chǎn)需要制訂優(yōu)先供應(yīng)原則,煤氣平衡計(jì)劃必不可少。為提高“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目煤氣平衡計(jì)劃的精準(zhǔn)度,寶鋼分公司能源環(huán)保部煤氣專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)提前介入,積極開展前期調(diào)研。在認(rèn)真消化“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)資料的前提下,與各生產(chǎn)單元頻繁交流,一邊收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),一邊向經(jīng)驗(yàn)豐富的基層能源管理者請(qǐng)教。在做五冷軋煤氣用量預(yù)測(cè)時(shí),技術(shù)團(tuán)隊(duì)就曾多次與已退居二線的冷軋廠原能源車間主任謝長(zhǎng)生交流,向他討教冷軋工藝特性及生產(chǎn)節(jié)奏變化對(duì)煤氣需求的影響。在廣泛調(diào)研和深入交流的基礎(chǔ)上,能環(huán)部預(yù)測(cè),“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目投產(chǎn)使焦?fàn)t煤氣的缺口將達(dá)到每小時(shí)6萬(wàn)立方米。當(dāng)時(shí),寶鋼分公司三座焦?fàn)t的開工率已逼近130%的極限,多生產(chǎn)焦?fàn)t煤氣的可能性不大,怎么辦?開源節(jié)流是唯一出路。

          于是,一場(chǎng)圍繞節(jié)約燃?xì)狻⑻钛a(bǔ)燃?xì)馊笨诘膽?zhàn)役打響了。在寶鋼分公司高層領(lǐng)導(dǎo)的直接關(guān)心下,能環(huán)部積極策劃,迅速采取節(jié)氣措施。短短兩個(gè)月,以開展煤氣梯級(jí)利用為原則,圍繞優(yōu)化、替代、增產(chǎn)、節(jié)約使用焦?fàn)t煤氣而展開的39個(gè)節(jié)氣項(xiàng)目被確定,盡管這些項(xiàng)目對(duì)置換焦?fàn)t煤氣所作的貢獻(xiàn)從每小時(shí)數(shù)百立方米到近萬(wàn)立方米不等,但寶鋼分公司抱定“西瓜要抱,芝麻要揀”的原則,積極創(chuàng)造條件,使這些項(xiàng)目得以迅速啟動(dòng)并見成效,確保了“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目調(diào)試、生產(chǎn)用氣。其中,各廠部積極配合,紛紛克服自身困難,為置換焦?fàn)t煤氣作出了顯著貢獻(xiàn)。1580熱軋為降低焦?fàn)t煤氣用量,對(duì)煤氣管道和煤氣控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,通過(guò)提高轉(zhuǎn)爐煤氣用量而降低焦?fàn)t煤氣使用量,每小時(shí)可置換焦?fàn)t煤氣5000立方米。各崗位員工也積極為節(jié)約煤氣開展創(chuàng)造性工作。能環(huán)部員工邱志勇提出合理化建議,對(duì)4號(hào)低壓鍋爐的燒嘴進(jìn)行改造,以轉(zhuǎn)爐煤氣置換焦?fàn)t煤氣,每小時(shí)貢獻(xiàn)焦?fàn)t煤氣3000立方米,他的創(chuàng)新技術(shù)還獲得國(guó)家發(fā)明專利。

          要填補(bǔ)煤氣缺口,僅節(jié)約煤氣使用還不夠,還需要精確的煤氣平衡預(yù)測(cè)。每月底,能環(huán)部都要根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃,精確計(jì)算每個(gè)單元每天的煤氣用量,以便做好平衡。煤氣日平衡計(jì)劃在鋼鐵企業(yè)不多見,一般都是月計(jì)劃。因?yàn)槿掌胶庥?jì)劃受產(chǎn)量變化、工況條件、檢修計(jì)劃等影響較大,為確保生產(chǎn)用氣不受影響,一天幾易其稿是常事。負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的能環(huán)部區(qū)域工程師鄧萬(wàn)里還專門接受黑帶培訓(xùn),運(yùn)用六西格瑪專項(xiàng)管理工具,不斷提高煤氣平衡預(yù)測(cè)精度。從2005年5月至2007年年底,寶鋼分公司煤氣日平衡計(jì)劃做了兩年半,直到中厚板分公司COREX爐投產(chǎn)后,COREX煤氣引入,燃?xì)饨Y(jié)構(gòu)發(fā)生變化,煤氣日平衡計(jì)劃才告一段落。

          通過(guò)精心策劃,寶鋼分公司打通了開源節(jié)流的煤氣平衡渠道,為確保“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目按計(jì)劃投產(chǎn)創(chuàng)造了先決條件,書寫了一段“巧婦”能為無(wú)米之炊的神奇故事。

          不斷創(chuàng)新,欲善其事先利其器

          工欲善其事,必先利其器。寶鋼分公司副產(chǎn)煤氣的綜合利用水平獲得專家認(rèn)可,最終走上國(guó)家科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)并非一蹴而就,相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備貫穿了寶鋼投產(chǎn)30年來(lái)的崢嶸歲月。30年來(lái),寶鋼分公司積極探索煤氣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式,分別從煤氣回收、調(diào)配與使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)與集成,走出了一條具有寶鋼特色的副產(chǎn)煤氣利用與減排綜合技術(shù)創(chuàng)新道路。

          最大限度地利用煤氣,首先要盡可能回收煤氣,爭(zhēng)取少放散或零放散。多年來(lái),寶鋼分公司圍繞高爐煤氣零放散和轉(zhuǎn)爐煤氣回收積極開展創(chuàng)造性工作。為確保高爐煤氣零放散,能源中心的動(dòng)力調(diào)度責(zé)任重大,遇到電廠出現(xiàn)設(shè)備故障或受發(fā)電量限制,高爐煤氣消耗量減少,當(dāng)班調(diào)度時(shí)常會(huì)與市電調(diào)溝通,爭(zhēng)取多發(fā)電,盡可能減少高爐煤氣放散。動(dòng)力調(diào)度負(fù)責(zé)能源在線監(jiān)控、調(diào)整、決策、事故處理等,受現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)特性影響,一般關(guān)于煤氣的調(diào)整和決策大多發(fā)生在晚上,動(dòng)力調(diào)度因此被譽(yù)為“晚上的能環(huán)部部長(zhǎng)”。在長(zhǎng)期的工作實(shí)踐中,他們練就了良好的溝通協(xié)調(diào)和果斷決策能力。黃衛(wèi)超在調(diào)度崗位上一呆就是20多年,他的十幾本工作手冊(cè)記錄著他當(dāng)班時(shí)碰到的每一個(gè)煤氣平衡、調(diào)整案例以及他據(jù)此總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和心得,這些工作手冊(cè)幫助他一次次將現(xiàn)場(chǎng)的突發(fā)事故化險(xiǎn)為夷,他提出的“控制高爐煤氣放散塔點(diǎn)火筒數(shù),減少COG使用量”合理化建議年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益146萬(wàn)元,他總結(jié)的“高爐煤氣柜運(yùn)行控制法”還被能環(huán)部評(píng)為先進(jìn)操作法。

          在轉(zhuǎn)爐煤氣回收方面,能環(huán)部煤氣專業(yè)人員通過(guò)深入了解轉(zhuǎn)爐煤氣生產(chǎn)工藝,跟蹤轉(zhuǎn)爐冶煉計(jì)劃和爐前控制節(jié)奏等,盡量保證轉(zhuǎn)爐煤氣的均衡回收,減少對(duì)煤氣柜的瞬間沖擊或滿柜放散,確保煤氣系統(tǒng)安全運(yùn)行。他們還開展轉(zhuǎn)爐煤氣回收極限值研究,首創(chuàng)轉(zhuǎn)爐煤氣柜雙柜并網(wǎng)運(yùn)行系統(tǒng),成功研發(fā)轉(zhuǎn)爐煤氣需求平衡自動(dòng)調(diào)節(jié)技術(shù)并用于實(shí)踐,解決了轉(zhuǎn)爐煤氣間歇回收與連續(xù)使用之間的矛盾;開發(fā)的轉(zhuǎn)爐煤氣監(jiān)控系統(tǒng),充分利用能源中心管理系統(tǒng)信息,能及時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)爐煤氣聯(lián)網(wǎng)裝置的調(diào)節(jié)量,大大緩解了動(dòng)力調(diào)度在線調(diào)節(jié)的負(fù)擔(dān)。北部能源通廊建成后,為做好COREX爐煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣的有效結(jié)合,煤氣專業(yè)人員又相繼創(chuàng)新了“COREX煤氣受入控制”、“COREX煤氣快速替換焦?fàn)t煤氣控制調(diào)整”以及“COREX煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣互換”等技術(shù),不僅為寶鋼分公司煤氣平衡作出了重要貢獻(xiàn),還為中厚板分公司生產(chǎn)運(yùn)行提供了重要保障,創(chuàng)協(xié)同效益近億元。

          寶鋼分公司能源管理系統(tǒng)(EMS)及能源數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的建成也為煤氣綜合利用與減排技術(shù)作出了重要貢獻(xiàn)。從寶鋼三期工程建設(shè)起,寶鋼分公司自主集成,對(duì)一期工程引進(jìn)的能源中心進(jìn)行改造,經(jīng)過(guò)多年的不斷優(yōu)化和集成,于2004年建成目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)代化程度最高的能源管理系統(tǒng)(EMS),實(shí)現(xiàn)了對(duì)煤氣等能源系統(tǒng)的無(wú)人化、高效率集中管控。在此基礎(chǔ)上,2006年,寶鋼分公司又完全依靠自身力量,自主開發(fā)能源數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),為能源生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、能源供需月報(bào)、能源供需計(jì)劃和能源平衡表的編制提供了便利手段,特別為能源管理和決策提供了數(shù)據(jù)支持,在指導(dǎo)燃?xì)庀到y(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面發(fā)揮了重要作用。

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