中國石油化工揚子乙烯裝置安穩運行1000天
中國石油化工揚子乙烯裝置安穩運行1000天

文章來源:中國石油化工集團公司 發布時間:2009-05-13
5月11日,中國石油化工集團揚子石化1套乙烯裝置自2006年8月16日大修后,實現安穩運行1000天,創造了無非計劃停車運行新紀錄。
長期以來,揚子石化烯烴廠持續完善乙烯績效提升體系建設。通過車間、班組和個人三級績效指標體系,實現裝置到個人績效的對接;通過以科級干部為重點的核心執行體系,推進全廠直線責任制的落實;通過乙烯績效BPT(最佳實踐小組)的攻關活動,學會“七步驟法”、“頭腦風暴法”等思考問題的科學方法,做到更快、更好地發現與解決問題。揚子石化烯烴廠還大力實施承包管理,積極推廣工藝操作卡片制度,卡片上詳細列出關鍵操作步驟、工藝條件和注意事項,所有執行人依次簽字確認,有效避免了責任操作事故的發生。
揚子石化認真貫徹中國石化集團《安全生產禁令》,開展“我要安全”主題活動,對各裝置安穩運行起到了顯著作用。他們在每個班組建立隱患查找記錄本,發動全體員工查找安全隱患。今年以來,該廠累計填寫安全觀察卡2901張,有效增強了員工的安全意識,去年至今,還成功避免了乙烯裝置5次非計劃停車。
近年來,揚子石化烯烴廠在成功開發應用裂解爐先進控制系統的基礎上,又相繼實施了“10萬噸/年裂解爐溫度和負荷先進控制系統”、“裂解深度先進控制系統的開發研究”等項目。成功實施了“裂解爐強化傳熱擴大工業應用試驗”項目,使裂解爐處理量同比提高7%,運行周期平均延長11.4天。2008年總部裂解爐爐效專項檢測,揚子石化爐效平均值同比上升1.62%,乙烯、雙烯收率名列總部同行業達標競賽前列。揚子石化引用天然氣資源,用天然氣頂替較貴的液化氣和自產的裂解燃料油,直接創效1億多元。火炬氣量呈逐年遞減趨勢,2008年下降幅度達到45%,節能總量達到8萬噸標煤。