寶鋼股份特鋼事業(yè)部全流程降本2.28億元
寶鋼股份特鋼事業(yè)部全流程降本2.28億元

文章來源:寶鋼集團(tuán)有限公司 發(fā)布時間:2009-12-17
今年以來,寶鋼股份特鋼事業(yè)部緊緊圍繞產(chǎn)品經(jīng)營、成本改善,強(qiáng)化系統(tǒng)策劃能力,以項目為載體,尋求全流程降本。1至11月,383個項目共實現(xiàn)降本2.28億元,超額完成年度目標(biāo)。
在降本增效工作中,特鋼事業(yè)部注重發(fā)揮專業(yè)職能部門的策劃指導(dǎo)作用,運用成本運營數(shù)據(jù)分析,幫助生產(chǎn)廠確立降本方向和項目課題。如,在有關(guān)部門的幫助下,煉鋼廠開展了降低鋼鐵料消耗項目,他們根據(jù)今年生產(chǎn)的品種結(jié)構(gòu),主攻精控裝料量及鋼水收得率。通過精控爐料裝入量、優(yōu)化裝料結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化反饋糾偏機(jī)制,將冶煉料成本的控制由事后統(tǒng)計分析轉(zhuǎn)化為事先預(yù)測和管控,取得明顯效果,前三季度實現(xiàn)降本1053萬元。
特鋼事業(yè)部在項目推進(jìn)過程中堅持立足現(xiàn)場,通過工藝創(chuàng)新,實現(xiàn)對成本因子的控制。如,鍛造廠通過縮短電渣錠鍛造火次,有效提高了鍛機(jī)產(chǎn)能和產(chǎn)品成材率。同時,通過生產(chǎn)試驗和數(shù)據(jù)跟蹤,把這種方法固化下來,使每爐批火次鍛造節(jié)約天然氣800立方米。鋼管廠精整作業(yè)區(qū)酸洗是鋼管廠蒸汽消耗大戶,經(jīng)現(xiàn)場數(shù)據(jù)跟蹤,發(fā)現(xiàn)鋼管過夜酸洗的蒸汽消耗所占比重很大。為此,他們進(jìn)行了先加HF酸而不使用蒸汽加溫的試驗,結(jié)果證明酸洗效果無變化,而蒸汽消耗從原來每噸的29元下降為15.65元。
在注重整體策劃的同時,特鋼事業(yè)部堅持“抓大不放小”的方針。年初,生產(chǎn)廠降本增效項目為204個,在開展“班班組組算細(xì)賬、降本增效爭最佳”活動中,各作業(yè)區(qū)從現(xiàn)場改善出發(fā),又提出了許多新課題,項目也增至383個。如,特冶廠通過能耗因子辨識,發(fā)現(xiàn)耐火材料烘烤管理有進(jìn)一步優(yōu)化的空間,于是立項攻關(guān)。通過合理安排生產(chǎn)爐座、烘烤順序和烘烤數(shù)量,將烘房熱量利用率達(dá)到最高,并由專人每天巡查烘房運作情況,從3月份開展攻關(guān)以來,已降低成本49.5萬元。