陜西延長石油集團榆煉技改回收凝結水4萬多噸
陜西延長石油集團榆煉技改回收凝結水4萬多噸

文章來源:陜西國資委 發布時間:2012-09-17
今年8月,榆林煉油廠催化車間成功對該廠180萬噸/年催化裝置內的除氧器和定排擴容器進行了技術改造。他們用最小的成本,不僅為企業解決了困擾多時的“蒸汽上天”和“噪聲擾民”問題,并且通過回收蒸汽再利用,每年為企業節約新鮮水40000多噸。
榆煉180萬噸/年催化裝置除氧器為熱力除氧器,其頂部除氧蒸汽排空量約每小時3噸左右,蒸汽排空過程中現場噪音較大,蒸汽浪費嚴重。同時,到了冬季,裝置定排擴容器各汽包在排污防凍過程中也會排放大量蒸汽(每小時約2噸),設備和地面積冰嚴重,存在一定的安全隱患。“蒸汽上天”和“噪聲擾民”問題成為急需破解的難題。
今年5月份,在裝置首次大檢修中,車間在除氧器頂部安裝了消聲器,噪聲問題得到了有效的治理。而對于“蒸汽上天”問題,該廠請教有關專家得出的建議是投資180多萬元,再購買一套乏汽回收裝置。但是,催化車間的干部職工們沒有被專家的建議所束縛,他們冥想苦思、大膽探索,在今年8月初進行了技改,增加了冷換設施,使排空的高溫蒸汽冷凝落地,回收利用,最終找到了解決“蒸汽上天”問題的最佳途徑。據統計,這項技改材料費僅為12600元。技改后,不僅對設備工藝無不良影響,而且每小時可回收5噸凝結水,用于車間循環水補水,年可節約新鮮水40000多噸。